ログローラの油圧モータ

WP36 はリコイルスタートのみだったのですが、セル付きに載せ替えたのでバッテリーを取り付けないといけません。
一緒に送ってもらったバッテリーですが、車用にも見えるし。。。
何も書いてないので、素性が分かりません。
車用のものと並べてみました。
どうも、B19 か B20 くらいの寸法のようです。
バッテリーをどこに取り付けるにせよ、台は作らないといけません。
拾ってきたアングルがあるので、それで作ってみようと思います。

NP1 prototype ですが、防振ゴム(のうようなもの)ですが、すっかりダメになっています。
というかね、なんでかボルトが貫通しています。
元々異常に薄かったので、単にクッションとして敷きました、程度のものだったようです。

それと、WP36 のログローラーですが、初めてまともに分解しました。
その時に、よくわからない弁があって、なんだろうかと思ったら、ただのチェックバルブでした。
なんか弁があるのはわかっていたんですが、一定の方向にしか回らないに、回路図を見ても理解できずじまいでいたんですが、チェックバルブだとわかった瞬間に謎が一気に解けました。
ラムのシリンダと協調して動作させるので、シリンダへ行く油を使っているんだと思いますが、ラムが前進する時にだけ回るように、一方通行にしているんだと思います。

そして、このローラーを駆動するモータですが、ドレンが必要なタイプです。
ドレンには、バンジョー金具が使われているのですが、金属パッキンを使うので、一度外すとパッキンを交換しないと漏れることがあるのです。
ログローラー部分は別体にしたいので、頻繁に着脱することはないと思いますが、毎回パッキンを交換するのはかったるいので、ネジを調べることにして、外してアイテックさんに持っていきました。
ネジ自体は PF 1/4″ だったので、90° のエルボを買っておきました。
ホース自体傷んでいるので作り直すつもりではいるんですが、オイルを抜かないとホースが外せないので、今度バラす時にしたいと思います。

WP36 用のログテーブル

今日は M くんが手伝いに来てくれました。
雑貨が大量に入荷して、倉庫が手狭になっているので、整理することにしました。
というのも、雨水が流れ込むようになっているのですが、原因が特定しきれていないので、対症療法として、排水用にコンクリート土間に溝を設けようと思うのです。
それでカッター屋さんに来てもらって、打ち合わせをしました。
作業のためには、切ってもらう箇所を空けないといけません。
荷物を全部出すことは難しいので、メッシュパレットに移し替えて、高く積み上げて場所を開けることにして、ひたすらその作業をしました。
というわけで、疲れたので写真はありません。

それで、WP36 の修理と、改良の件です。

今、NP1 用に 2 台のログテーブルを並べて、油圧モータ各 2 台を直列に繋いで使っています。
もともと、1 台を NP1 用に、もう一台を WP36 に使う予定だったんですが、もともとわかっていたことではあるんですが、チェンのレール 1 本では、曲がっているものなどをうまく送ることができなかったためです。

それで、同じようなものを作れないかと思って、部品などを調べつつ、どういうふうに仕上げていくのか、考えています。

まず、WP36 については、送材はスライドテーブルがあって、これは薪割り用のラムも兼ねています。
現状、そのスライドテーブルに少し掛かるようにして原木を落として、ローラーで補助しながら送ります。
この時、問題が二つあって、一つはオペレータ側から原木を供給しているという点。
もう一つは、ローラーが一つしかないので、スライドテーブルに掛かるように供給しないと転げ落ちてしまうという点です。

以前、こういうものが作りたいと書いた んですが、これはオペレータの反対側から供給しています。
一人ならいいんですが、複数で作業をしていると、もし、オペレータ側から供給すると、フォークリフトで作業する際に、製造機を操作している人が挟まれるというの事故の可能性が高いレイアウトといえます。

ログテーブルが稼働しているようですが、見ての通り、原木はチェンで運ばれて、ローラー上に落とされます。
その後、ローラーで製造機に搬送されるわけです。

今のものは、勝手が選べないのですが、ログテーブルをシンメトリーに作っておけば、ローラーへの油圧ホースの繋ぎを逆にすると、回転を逆にできますから、勝手はどちら側にでも変更できます。
また、以前書いた、エンジンがあるからオペレータの反対側から供給することが難しい、という問題についても、そもそもスライド部に落とすことがなくなるので問題ありません。

ただし、ローラー自体、WP36 の場合は、スライド部が前進する時だけしか回転しないので、奥に落ちると何度もラムを前後させる操作が必要になるという問題があります。
押し切った時に、さらに押し続けるとローラーは回転し続けるように油圧回路を変更するのも手でしょうが、ある程度まで間は、ローラーを個別に制御できるように工夫した方がいいかもしれません。

まあ、今はまずは動くものを作りたいと思います。

それで、今のログテーブルを見ていて、一つ気になることがあります。

チェンの張りを調整する部分なんですが、スプロケットが取り付けてある軸受ですが、片持ちなんです。
裏側から見ると、ボルト 4 本で止めてあるのが分かります。
これはなんという部品なんでしょう。。。

ギザギザのローラーはピローブロックですし、今は使っていませんが、ただのローラーはフランジユニットで受けています。
これらは、両端支持です。

ただ、これ、バラしてないんですが、反対側に軸が貫通していないのです。
川の字に 3 本のチェンの構成にする場合、一本だけは両端に軸が突出していないといけません。

油圧モータからの入力部は両端貫通しています。
ただ、他は φ25mm なのですが、ここだけ φ20mm なんです。

色々悩むんですが、WP36 用に関しては 1 台作るだけなので、入手が容易なものを使って、工夫して対処したんでいいんじゃないかと思います。

一つ解決しないといけない問題があって、ローラーは今あるローラーのモータを流用することができるんですが、チェンの駆動用の圧油を取り出せるポートは用意されていません。
まあ、そんなに難しい問題ではなくて、油圧ポンプの根元で分岐して、Normally Closed のモータ用方向切り替え弁さえ追加すれば済む問題ではあります。
しかし、そこそこ費用がかかると思うんです。

それで、セル付きになったので、多少は電気を使えるだろうし、12V のウインチが使えないかなと思いました。
構造がどうなっているのか気になるので調べてみました。

構造は見ての通りですが、遊星ギアの出力側はドラムを兼ねたシャフトになっているようです。
2,500lbs って、1t 以上なんですが、アルミのギアでそんな力出るんでしょうか?

安い 12VDC のギアドモーターがあればいいんですけどね。

まあ、使えなくても、最悪、ベルトコンベア用のウインチが電動になるといえばなるので、無駄にはならない気がするんですが、ちゃんとブレーキがかかるのかという心配はあります。

ちょっと微妙なアイデアかな。

Timbeter

Facebook に広告が出ていたので、Timbeter をダウンロードしてみました。
元々知ってはいたのですが、過去「使えない」と判断した記憶はあったのですが。。。

それで、いきなり登録しないといけない。
登録してみましたが、そこで嫌な予感がして、サイトを見てみると、有料なのですが、とんでもない金額なのです。
1 計測 300 円かかります。
まあ、カンカンで測ってもらうと 500 円かかるので、うまいこと設定したつもりなのかもしれませんが。

自分の目的としては、土場にある在庫の量の確認であるとかなんですが、もう一つ、今はカンカンですから、重量で取引をしているのですが、これは単に正確に容積を知る方法がないからであって、原木の場合、水分量で重さは変わるので、伐ったばかりの水分量が多いものの場合、割高な価格で購入することになりますので、それを是正したいという目的もあったりします。
買い叩きたいとかではなく、フェアな取引をしたいのです。
不当に高く買うことは、お客さんにその不利益を転嫁することになりますから。

とはいえ、流石に高すぎるのでそっと削除したのはいうまでもありません。

スギやヒノキならそこそこの精度なんでしょうが、そもそもクヌギやナラの場合、長さ自体が揃ってないし、節があったり、積んであると長いものの中に短いものが埋もれていることもあるので、そもそも画像には映らない箇所も発生してしまいます。

そんなことを思っていたら、クラウド + AI で、99.99% の精度です、みたいな宣伝メールが届いたんですよ。
広葉樹に対応しているか、問い合わせるだけ問い合わせ見ようか、藪蛇になったら嫌だなとも思うし、悩ましい限りです。
そんな悩ましい朝でした。

今日はまず、Y さんに頼まれて持って帰った木屑をおろして置いておきました。

今日は WP36 の修理をするつもりなんですが、原因はおそらくエンジンで、載せ替えて様子を見ようと思うんですが、エンジンオイルを切らしているので、DCM に買いに寄りました。
そうしたら、岩手の炭が売られています。
最近、BBQ が日課になっているので、炭が気になって仕方ありません。

タープも売ってましたが、巻き取り装置が気になります。
オープントップのシートを楽にはぐることができないかなと思うんです。

実は昨日、試作 2 号機について中国の工場と話をしていて、その時にログテーブルのことになったんですが、製造機本体の試作が 7 ついっぱいくらいかかるだろう、ログテーブルは要求に応えることはできるけど、当面時間が取れない、という話になりました。
中国の工場は 2 社と話していて、別の工場(こちらはカスタムは断られた)から、そっちのほうが 10 倍規模が大きいので、部品をバラで調達して、日本で加工した方が柔軟に対応できるんじゃないかなと思ったりもしているので、現状どうなっているのかを調べてみました。
そうしたら、一箇所だけ φ20mm(と思われる)の箇所があったんです。
なんで?
まあ、どうするか、写真はたくさん撮ったので、後で考えようと思います。
どうでもいいけど MISUMI の買い物の仕方がわかりません。

肝心の WP36 ですが、エンジンを載せ替えてサクリと復活しました。
エンジン自体はポン付でしたが、防震マウントが一つ、外れなくて移植できていません。
あと、マウントのボルトですが、30mm のようで少し短いです。
KOHLER の方がエンジンマウントのボルト穴の空いている部分に厚みがあるようで、35mm くらい必要です。
長すぎると着脱する時に面倒臭いし、40mm だと干渉するかもしれません。
スパナサイズは 17 だったので、M10 だと思いますが、今のものは寸足らずなので 4 つ買い替えた方がいいかな?

作業写真は、腰が痛くてそれどころではなかったのでありません。

エンジン載せ替えの時にプーリープラーがなくて、カップリングが外れなくて難儀をしたのです。
結局 M さんが家に取りに帰って貸してくれてなんとかなったんですが。。。
というわけで、帰りにアストロに寄ってしまいました。

アストロのオリジナルのものしかなくて、プーリープラーは買いませんでしたが、余計な小物をいくつか、後、サイズ違いだったヒューズだのパーツクリーナーだとかの消耗品を買って、気になったのがオイルドレンです。
麓技研のものが売ってました。
オイルを入れる前に、ドレンボルトを確認すればよかった。。。
50hr で初回オイル交換なので、それまでに調べておこうと思います。

WP36 ですが、フレームが一部歪んで修理が必要なので持って帰りました。
チェンソーは潤滑にバーオイルを使うので、かなりベタベタするので、まず大掃除です。
洗剤をぶっかけて洗いました。

このローラーとスライド部分との間に原木が挟まったようで、ひどく曲がっています。
構造自体に問題があるので、この際ですから、構造自体を変更して、インフィードローラーとの取り合いなどを改善したものを作り直そうと思います。
せっかく半自動溶接機も買ったことですから、Tabby Welding 開業です。
というか、Tabby なでしこはどこに?

セル付きになったので、バッテリーホルダと、オイルクーラーも取り付けたので、それもちゃんと固定したいです。

明日は M くんが手伝いに来てくれるので、倉庫の片付けをしたいと思います。
この間から、雨が降ると倉庫に水が流れ込むようになってしまったので、倉庫の半分を空けられるように整理して、カッター屋さんを読んで排水用の溝を施工してもらおうと思います。

久しぶりの休みらしい休み

今日は特にすることがないのですが、仙台港に薪製造機 TimberCat NP1 の試作 2 号機が到着するので、通関関連の書類一式を準備しました。
本当は手書きで申告書を作って送ればいいんですが、松山港にもキオスク端末が用意されて、以降、手書きでは申告していないのですっかり忘却の彼方です。。。

でも、よく考えてみると、手書き申告すれば、どのみち税関にはいくわけですし、キオスクを借りる手間も、入力する手間も必要ないわけですよ。
なもんで、申告に出向いて、書類を置いて帰れば、仕事は終了です。
こういうことをいうとアレですが、大した処理ではないので、自前で NACCS もどきを開発してしまい、最終出力を紙にしてしまえばいいのです。
バンザイ、アナログ化。
どうだ参ったか、河野太郎。

あと、もうものすごくせこい話なんですが、手書きの場合、税の端数処理が四捨五入ではなく、切り捨てでもいいことになっています。
もともと税自体 100 円未満は切り捨てられるので 1/200 の確率で 100 円節税になる可能性があり、1 欄あたり 2 チャンスあるので、事実上、1 欄 1 円節約になるという皮算用。関税がかかるものは 2 円。
そこ、聞いて損したとか言わない。

まあ、これはそのうちにやる方向で。

チェンソー製材機ですが組み立ててみました、5 号が。
マニュアルがクソと、ブリブリいいながら。

24 インチまでのチェンソーで使えます。
もう少し小さいものにしようかと思ったんですが、うちの体力では、サイズバリエーションを用意するのは大変なので、大は小を兼ねるということで。
基本的に DIYer さん向けで、流石に 24″ よりも長いバーのチェンソーを持っている人というのは少ないんじゃないか、ということでこのサイズです。
強度が必要な部分は鉄製なので、14″ くらいで使うには重いですが、正直、18″ 以上ないと使い物にならないと思いますから、まあ、これでいいんです。

まあまあよく出てたんじゃないかな。
ちなみに、本物というか元祖というか、本家で本舗はこちらの GRANBERUG 社製 になりまして、元々ウチで扱っていたものになります。
価格は $289 であります。
送料込みでこの値段で輸入したとしても、4 万円を超えるのは確実です。
大体 1/4 から 1/5 くらいでしょうか、ウチの値段。

早く日本語マニュアルを作れという話ですが、もうしばらくお待ちください。

結構微妙な時間になったんですが、Y くんに電話をしてみたら、お昼はまだだというので、先月に開店したラーメン屋さん 麺屋 颯 SOW に行きました。

居抜きで、ストリートビューだと前の店舗のままですね。
場所的には、北条の本局や聖カタリナ大学の近くです。
駐車場は、店舗の隣で広いです。
新しく開店しただけあって、店舗はきれいです。

〒799-2430 愛媛県松山市北条辻188−5
 
〒799-2430 愛媛県松山市北条辻188−5 

自分は特製中華そばにしました。

特製とそうでないものの違いは、エビが 1 尾、うずら 1 個、イカ 数切れの有無だそうです。
差額 150 円なので、絶妙ですね。
エビはとても丁寧に処理されています。

中華そばとラーメンの違いですが、中華そばの方は甘めということで、ちゃんぽんに近い味です。

あと、器が違いまして、中華そばは u, ラーメンは ν というか、要するに、ラーメンはスープが節約できる上が広いけど、下が絞ってあるすごくせこい器でした。
見た目重視なのかはわかりませんが、あの形状で器で出すところは、ラーメンのコストの少ない部分を占めるのがスープでして、スープをケチって儲けを増やす、そういう意図を持ってやっていることがあるようです。
猛烈久しぶりに天下一品に行ったら、スープ節約器で出てきて憤死するところでしたが、しばらくしたら潰れてましたね。

その昔、大学生だった頃、お風呂のお湯を沸かすのにかなりお金がかかるので、少ないお湯の量で入っていたことがあります。
ラーメンの場合、茹で出てあるものを入れるわけで、人間とは異なるかもしれませんが、人間の温度が 37°C, お湯の温度が 42°C とすると、5°C の温度差があるわけですが、人間の温度が低いので、お湯がすぐに冷めるわけですよ。
人間、50kg ほどありました(当時)から。

ただ、アクティオ の OEM 供給の話を読むと、身につまされる思いがします。
こういうスープ節約も生き残りだろうし、アクティオに頼むのもまた生き残りなのでしょう。

個人的には、ラーメンの価格=タクシーの初乗り運賃(590 円/小型 580 円)、これが適正価格だと思っているので、正直 700/800 円は強気にも程があると思います。
国産小麦を使って店舗で製麺している上、麺 400g まで同一料金の真中が 840 円ですし。
次があるかと聞かれると。。。

その後、遊びに行くことになって、ラウンドワンに行きました。
唆るぜ、これは!
でも、取れませんでしたけど。

ログカートですが、販売価格をどうしようかなと思っています。
原価は 3,000 円弱、大きなものなので送料が 1,500 円くらいかかってしまうと思います。
そうすると、純粋に 4,500 円かかりますね。
通関・引き取りの経費や、保管, 発送などの仕事もしないといけません。
あと、馬鹿にならないのが決済手数料です。
平均すると、10% 掛かるので、損益分岐点が 6,000 円程度になるかなと思います。
販売価格は直販で 5,999 円、Amazon で 6,999 円くらいにしようかなと漠然と思っています。

ついてない日もある

製造機のタイヤですが、空気が少ないようで、微妙に傾いているのです。
というわけで、空気入れを持ってきたんですが、替えのヒューズを買ってきてあったものを交換しようとすると。。。
サイズを間違えています。
なんとも。

空気を入れるのは諦めてお山に GO!

まずは腹ごしらえです。
前回 に引き続き、今回も おおした です。
これまた前回同様、ネギ+イカ+大盛り。

早速蚊に食われましたけど、こんなこともあろうかと、ちゃんと対策済みです。
USB 電源タイプの蚊取り線香です。

なんということでしょう。。。
またやらかしました。
ぶっこわれました。

なんとかスタンションは別の穴に差し直して、無事に帰還です。

原木の在庫ですが。。。
ちょっと心もとないですね。
これから雨のシーズンで、ゴム茸とかちらほら出始めているので、早めに処理したいと思います。

それはそうと、ソーのコントロールについて、工場と話をしているんです。
それで、ソーはエアシリンダでコントロールしていると主張しているんで、気になったのでみてみたんですが、油圧シリンダーにしか見えません。

前々から思っていたこととして、油圧シリンダではかなり気を付けてコントロールしないとバーを強く押し当てすぎることになり、チェンやバーも早期摩耗・破損等の原因になるし、場合によっては過負荷でエンストしてしまいます。
なので、油圧シリンダに送る、厳密にいうとこの図で言えば、引き側ですね、そちら側にニードル弁等をつけて流量を制限して、急な操作を防止する、これが最も単純な解決方法なので、ニードル弁をとりあえず追加して、と言ったわけです。
そうしたら、エアシリンダだから不要、という話になったわけです。
なんでも、中華唯一の技術!、みたいにドヤドヤで主張しています。
本当かな?

エアシリンダかどうかは一旦棚上げするとして、アイデア自体はいいと思うんですよ。
バネでもなんでもいいので、ある程度の力の逃げがあるのは。
それともう一つは、破砕機などで過負荷になると、送りローラーを停止・逆転させる機構があるんですが、同様にソーモータの負荷を検出して、負荷が高まると送り速度を低下、あるいは、停止させることができれば、かなり操作が楽になります。

ソーモーターの駆動自体は、シリンダによりブラケットが一定の角度以上になると、別のバルブを操作して駆動するという極めて原始的な機構ですね。

仕掛けとしては、ソーモータの圧力(もしくは回転数)をモニタ、低下すると、ニードル弁の搾り量を増大してシリンダへの圧油の供給を低下させる、ということでしょうか。

いらん仕掛けをつけると壊れる原因が増えるという考えもあるんですが、他の人の操作を見ていると、ソーのコンバルを電磁弁のように ON/OFF みたいな 2 値のような操作をしているんですよ。
普通に考えたら分かりそうなものですが、逆に、そういう人が普通なのかもしれません。
そういう人たちが簡単に壊して、「壊れる使えない機械」と評されるもの嫌なので、ある程度作り込みたいなと思う反面、WP36 とは違い STHIL のバーが使えるわけで、そちらを交換した方がシンプル、という考え方もあります。

ソーのコントロール自体も、上げる時には上げる操作が必要なんですが、最初は不便かと思ったんですが、これはこれでソーをメンテナンスする時に便利なんですよね。

そうこうしていると、仕立てていたスーツが仕上がったと連絡があったので、取りに行きました。
ついでに、シャツやベルトまで買ってしまったんですが、靴は踏みとどまりました。

せっかく高島屋まで出かけたので、お約束の。。。
さすが、ついていない日は違います。

帰りに SABON によって、Face Polisher を買って、本日終了です。

暑くなってきて顔がベタベタするんですが、ミントでさっぱりと洗えて、結構おおすすめです。
高いけど。

新商品 TimberCat 24 インチチェンソー製材アタッチメント CM-24

新商品 TimberCat 24 インチチェンソー製材アタッチメント CM-24 です。
発売に向けて準備中ですが、内容を点検してみました。

うーん、マニュアルの日本語化を忘れていますね。
とりあえず、日本語版を作るまで、販売は持ち越しです。。。

予定価格は、直販で 8,499 円, Yahoo!は 9,499 円、Amazon は 9,999 円です。
価格の差は単にサイトの手数料の差で、商品に違いはありません。

昨日の続きで薪製造機 TimberCat NP1 prototype の試運転です。

まだ 5 号は慣れてませんね。
慣れるともう少し効率良く作業ができるようなると思います。